液压系统典型故障实例分析

出处:按学科分类—工业技术 北京理工大学出版社《新编液压工程手册下册》第2346页(3943字)

实例1 在图39.3-22所示二级调压回路中,液压系统循环运行,当二位二通电磁换向阀4通电右位工作时,液压系统突然产生较大的液压冲击。

图39.3-22 易产生液压冲击的二级调压回路

故障分析 这个二级调压回路中,当二位二通阀4断电关闭,系统压力决定于溢流阀2的调整压力p1,阀4通电切换后,系统压力就由调压阀3的调整压力p2决定了。由于阀4与阀3之间的油路内没有压力(压力为零),阀4右位工作时,溢流阀2的远程控制口处的压力由p1几乎下降到零后才又回升到p2,这样系统必然产生较大的压力冲击。

不难看出,故障原因是由于系统中2级调压回路设计不周造成的。若将此2级调压回路改设成如图39.3-23所示的组合形式,即把二位二通阀4接到远程调压阀3的出油口,并与油箱接通,这样从阀2远程控制口到阀4的油路中充满接近p1压力的油液,阀4通电切换后,系统压力从p1直接降到p2,不会产生较大的压力冲击。

图39.3-23 改进后的2级调压回路

实例2 在图39.3-24所示回路中,因液压设备要求连续运转,不允许停机修理,所以有两套供油系统。当其中一个供油系统出现故障时,可立即启动另一供油系统,使液压设备正常运行,再修理出故障的供油系统。

图39.3-24 两套供油系统原理图

图中两套供油系统的元件性能规格完全相同,由溢流阀3或溢流阀4调定第一级压力,远程调压阀9调定第二级压力。

但泵2所属供油系统停止供油,只有泵1所属系统供油时,液压系统压力上不去,即使将电液换向阀7置于中位时,泵1输出油路仍不能上升到要求的压力值。

调试发现,泵1运转时压力最高只能达到12MPa,设计要求应能调到14MPa,且14MPa也不是应该调到的最高压力值。将溢流阀3和远程调压阀9的调压旋钮全部拧紧时,压力仍然上不去。当油温为40℃时,压力上升值为12MPa,油温升到55℃时,压力只能上升到10MPa。此时,分别检测液压泵及其它元件,均未发现质量和调整上的问题,各项指标符合性能要求。那么故障原因是什么呢?

故障分析 液压元件没有质量问题,组合成系统后压力上不去,故障出现了,此时就应该分析系统中元件组合的相互影响。

泵1工作时,压力油从溢流阀3的进油口进入主阀芯的下端,同时经过阻尼孔流进主阀芯上端弹簧腔,再经过溢流阀3的远程控制口及外接油管进入溢流阀4主阀芯上端的弹簧腔,接着经阻尼孔向下流动,进入主阀芯的下腔,再由溢流阀4的进油口反向流入停止运转的泵2的排油管中,这时油液推开单向阀6可能性不大;由泵2出油口进入泵2中,这股压力油将会使泵2像液压达一样反向微微转动,或经泵2的缝隙流入油箱中。

问题清楚了,溢流阀3的远程控制口向油箱中泄漏液压油,上述压力上不去的故障发生是必然的了。由于控制油路上设置有节流装置,溢流阀3的远程控制油路上的油液是在一定的阻力状况下流回油箱的,所以压力不是完全没有,溢流阀3只能在低于要求的压力下溢流。

故障原因找到了,排除就不会很难了。图39.3-25所示为改进后的两套供油系统,系统中设置单向阀11和单向阀12,切断进入泵2的油路,上述故障就不会发生了。

图39.3-25 改进后的供油回路

实例3 图39.3-26所示为采用液控单向阀的平衡回路,回路中泵1为定量泵,三位四通电磁换向阀中位机能为H型。故障现象是,当液压缸向下运行时,活塞断续地向下跳动,并因此而引起激烈地振动,致使系统无法正常工作。

图39.3-26 液控单向阀控制的平衡回路

故障分析 由于活塞向下运动时回路中没有背压,液控单向阀4打开后,活塞将会因自重向下跌落(加速下降),使液压缸上腔失压,于是液控单向阀也因失压而关闭,使活塞运行停止。随后进油路上又建立起压力,液控单向阀又打开,不断重复上述过程。即活塞断续下降,并引起强烈地振动。

如图39.3-27所示,在液压缸下腔的出口油路上加设节流阀5和单向阀6,当换向阀3左位接入回路时,压力油进入液压缸的上腔,并将液控单向阀打开,液压缸下腔的油便可经节流阀5,液控单向阀4和换向阀3流回油箱,使活塞向下运动。

图39.3-27 改进后的平衡回路

由于节流阀在回油路上,所以构成回油节流调速回路。溢流阀2起调压与溢流作用,液压泵1输出的压力油一部分进入液压缸上腔,一部分由溢流阀溢回油箱。由于节流阀的节流作用,所以活塞下降是平稳运动。又由于液压缸上腔的压力由溢流阀调定,液控单向阀打开后也不会出现失压,液控单向阀开启后不会关闭,于是就不会出现上述故障了。

实例4 在图39.3-28所示系统中,液压缸1所属回路为进油节流调速回路。液压缸1的外载为液压缸2的二分之一。液压缸2前设置顺序阀4,其压力调定值比溢流阀低1MPa。要求液压缸1运动完了后,液压缸2再运动。但当启动液压泵并使电磁换向阀3通电以左位工作时,出现液压缸1和2基本同时动作的故障,不能实现缸1运动终了后缸2再动的顺序要求。

图39.3-28 缸顺序动作回路

故障分析 系统中,虽然液压缸1的载荷是液压缸2的二分之一,并且液压缸2前安装了顺序阀,好象能实现缸1先动作缸2后动作的顺序。但其实不然,因通向液压缸1的油路为节流阀进油节流调速回路,溢流阀2起定压和溢流作用。因此溢流阀前压力达到调定值后是恒定的,并有一部分油液从溢流阀溢回油箱。改变节流阀5的开口度,实现缸1调速。

液压缸2前安装的是内控顺序阀,在溢流阀溢流时,系统的工作压力早已达到打开顺序阀的调定值,所以在液压缸1运动时,液压缸2也开始动作。

将回路改成如图39.3-29所示,将内控顺序阀改为外控顺序阀,并且将顺序阀的外控油路接在液压缸1与节流阀之间的油路上。此时控制顺序阀启闭的压力是由液压缸1的负载压力决定的与顺序阀的入口压力无关。所以将外控顺序阀的开启压力调得比液压缸1的负载压力稍高,就能实现缸1先动,缸2后动。又由于缸1的负载只有缸2的二分之一,所以溢流阀的调定值应按缸2的负载压力调定。这样上述故障就排除了。

图39.3-29 改进后的双缸顺序动作回路

实例5 在图39.3-30所示系统中,顺序阀5控制液压缸6在液压缸7运动到终点后再动作;顺序阀4控制液压缸6在液压缸7回程到初始位置时再开始回程运动。

图39.3-30 双缸顺序动作回路图

故障现象是系统运行中液压缸6的运动速度比预定的速度慢。

故障分析 造成液压缸运动速度比预定速度慢,一般有以下几方面原因;

·液压泵流量不足;

·换向阀内外泄漏严重;

·液压缸本身内部泄漏。

对系统故障进行检查,上述原因不成立。在检查溢流阀2的回油管时发现,当液压缸6运动时,有大量油液从回油管流出,可见溢流阀开始溢流。液压油打开顺序阀5推动液压缸6运动过程中溢流阀2不应溢流。这说明溢流阀与顺序阀压力调定值不匹配。当把溢流阀的压力调到比顺序阀的压力高0.5~0.8MPa时,上述故障现象立即消除。

压力控制系统中,压力阀的压力值匹配是很重要的,不同的系统应根据实际情况,对各种压力阀进行合理的调定。上述系统中,顺序阀4和5的调定压力应比液压缸7的工作压力高0.4~0.5MPa,如果溢流阀2的压力也按这一数值调定,那么在顺序阀打开,通压力油时,溢流阀也开始溢流。溢流阀的压力虽比顺序阀调得高些,但高出的数值不够,这样当液压缸6运动过程中遇到外载增大时,即液压缸6的工作压力达到溢流阀的调定压力时,溢流阀便开始溢流,液压缸6的运动速度便会慢下来。因此这样的系统,溢流阀、顺序阀的调定压力按上述数值调定是适宜的。

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